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*先检查控制送丝速度的可控硅*坏,6芯控制电缆也没接错和断线,遥控盒上的两个电位器也是好的。因此判断是电流/电压运算电路出问题。该机器有3块电路板,分别是PCB1 控制程序(板号:K5374P) PCB2触发脉冲分配及送丝电源整流控制板(板号:C0045Q) PCB3电流/电压运算及焊*开关信号控制板(板号:P10174X)。根据接线图查看,电流/电压运算电路是PCB3(板号:P10174X),该板上有8个工作检测点,分别是CH1 CH2 CH3 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9。因没有这些工作点的数据,就先把故障板的各检测点数据检测了一遍,检测数据如下:
CH1点: 参考接地点,OTC这机器的3块板都是CH1定义为地。
CH2点:对地测量+14.8V,正电源。
CH3点:对地测量-14.8V,负电源。
CH5点:对该板C9电容负*测量并调节遥控盒电压旋钮 ,电压在0V至+5.9V之间。
CH6点:对地测量并调节遥控盒电压旋钮,电压在-3.6V至-5.9V之间。
CH7点:对地测量并调节遥控盒电流旋钮,电压在-3.6V至-5.9V之间。(按下点动按钮后电压为0V)
CH8点:对地测量并调节遥控盒电压旋钮,电压在0V至+4.9V之间。(按下焊*开关后电压为0V)
CH9点:对地测量并调节遥控盒电压和电流旋钮,电压均无变化,固定在+6.8V。(按点动按钮和焊*开关也无变化)
然后另找了一块正常机器的PCB3板装上机器测试各工作检测点数据,从CH1至CH8的数据都和坏板的对应检测点数据相同,*CH9点不同,当调节遥控盒电流电位器时,该点对地电压在0V至+4.9V之间变化,按下点动按钮或焊*开关后,对该点调节的电位均无影响,因此判断故障就在此工作检测点。经对该电路板分析后,发现该工作检测点是该板IC1的7号脚,IC型号:*558 8个脚。用百度搜索*558为CMOS输出级的双运放,板上共有3个IC均为*558,因此不能用普通的双运放LM358代换。换上正常机器的PCB3板,我检测完各项数据后,我试机*状态都正常了,送丝速度也能调节,大功告成,就等明天把IC发回来换上,2400元R*就该到手了,嘿嘿!
今天闲着无事就将这机器的PCB1和PCB2的测试点的参数*检测了,以备今后维修用。
PCB1 程控板(板号:K5374P)
CH1 :公共地
CH2;+5V
CH3:-15V
CH4:+15V
CH5: + 0.2V(按焊*开关或点动按钮后为0.4V)
CH6: +14V(按焊*开关后为+5.9V)
CH7: +14V(按焊*开关后为+5.9V)
CH8:+14V(按焊*开关后为+5.9V)
CH9: +4.6V
CH10: +4.6V
CH11: +4.6V
CH12: +3.9V
CH13: 0V(空载为0,检测到焊接电流后为高电平,电平幅度与电流大小成正比)
CH14: +4.8V(检测到焊接电流后变为0V)
PCB2 送丝控制、脉冲分配、电源板(板号:C0045Q)
CH1:公共地
CH2:+5V电源
CH3:-15V电源
CH4:+15V电源
CH5:+24V电源
CH6:+28V电源
CH7:-32V(向送丝电机供电的直流电源)
CH8:+4.8V(按下焊*开关后变为0V)
CH9:+24V(按下焊*开关后变为0V)
CH0:+4.8V(按下焊*开关后变为0V)
OTC焊机
XD350.500S
OTC
牡丹江
上海