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*:LED电源点胶机点胶工艺常见缺陷与解决方法
1、拉丝/拖尾
现象:拉丝/拖尾,点胶中常见缺陷
产生原因:胶嘴内径太小,点胶压力太高,胶嘴离PCB的间距太大,粘胶剂过期或品质不好,贴片胶黏度太高,从冰箱中取出后未能恢复到室温,点胶量太多等。
解决办法:改换内径较大的胶嘴,降低点胶压力,调节“止动”高度,换胶,选择适合黏度的胶种,从冰箱中取出后应恢复到室温(约4h),调整点胶量。
2、胶嘴堵塞
现象:胶嘴出量偏少活没有胶点出来。
产生原因:针孔内未*清洗干净,贴片胶中混入杂质,有堵孔现象,不相容的胶水相混合。
解决办法:换清洁的针头,换质量较好的贴片胶,贴片胶牌号不应搞错。
3、孔打
现象:只有点胶动作,无出现胶量。
产生原因:混入气泡,胶嘴堵塞。
解决方法:*筒中的胶应进行脱气泡处理(*是自己装的胶),按胶嘴堵塞方法处理。
4、LED电源点胶机SEC-400EDS元器件偏移
现象:固化元器件移位,严重时元器件引脚不在焊盘上。
产生原因:贴片胶出胶量不均匀(例如片式元件两点胶水一个多一个少),贴片时,元件移位,贴片胶黏力下降,点胶后PCB放置时间太长,胶水半固化。
解决办法:检查胶嘴是否有堵塞,排除出胶不均匀现象,调整贴片机工作状态,换胶水,点胶后PCB放置时间不应过长(小于4h)。
5、固化后,元器件黏结强度不够,波峰焊后会掉片
现象:固化后,元器件黏结强度不够,低于规范值,有时用手触摸会出现掉片。
产生原因:固化后工艺参数不到位,*是温度不够,元件尺寸过大,吸热量大,光固化灯老化,胶水不够,元件/pcb有污染。
解决办法:调整固化曲线,*是*固化温度,通常热固化胶的峰值固化温度很关键,*峰值温度易引起掉片,对光固化胶来说,应观察光固化灯是否老化,灯管是否有发黑现象,胶水的数量,元件/pcb是否有污染。
6、LED电源点胶机SEC-400EDS固化后元件引脚上浮/移位
现象:固化后元件引脚浮起来或移位,波峰焊后锡料会进入焊盘,严重时会出现短路和开路。
产生原因:贴片胶不均匀,贴片胶量过多,贴片时元件偏移。
解决办法:调整点胶工艺参数,控制点胶量,调整贴片工艺参数。
LED电源点胶机SEC-400EDS主要用于50ml,胶水比例在10:1或1:1或2:1的双液快干胶点胶工艺;
LED电源点胶机SEC-400EDS**伺服马达推胶技术,可*消除环境气压变化对胶量影响,出胶流速更快更稳定,*胶水线条粗细均匀,不出现大小头现象。
型号 |
SEC-400EDS |
工作范围 |
400(X)╳400(Y)╳80(Z)mm |
*大速度 |
500mm/sec |
解析度 |
0.01mm |
重复精度 |
±0.02mm |
操作系统 |
WINDOWS2000/XP |
传动方式 |
伺服马达/滚珠丝杆 |
适用胶水 |
50ml 10:1或1:1或2:1 |
电源 |
AC220V50-60HZ 1.5KW |
机器尺寸 |
700╳750╳1780mm |
重量 |
约75KG |
工作环境 |
湿度:20-90%度, 温度0-40℃度 |
第三:LED电源点胶机SEC-400EDS主要配置:
名称 |
单位 |
数量 |
备注 |
马达 |
套 |
3 |
日本AC伺服 |
伺服式推胶装置 |
套 |
1 |
日本伺服马达+丝杆式推胶 |
丝杆导轨 |
套 |
6 |
台湾TBA/ABBA |
运动控制器 |
套 |
1 |
世椿自动化自主开发 |
编程器 |
台 |
1 |
手持式液晶 |
世椿自动点胶机软件 |
套 |
1 |
世椿自动化自主开发 |
|
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第四:LED电源点胶机SEC-400EDS机器性能
1.适用50ml双液快干胶点胶工艺;
2.具有画点,线,面,弧,圆.不规则曲线连续补间及四轴联动等功能;
3. 卓越的示教功能。支持阵列展开、图形化浏览、旋转、三维椭圆、常用图形库*、群组编辑等高级功能;
4. *容量2G*MiniSD文件存储器,可存储999个点胶工艺文件;
5.胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定;
6.配合世椿**止液针阀,出胶量稳定,断胶干净,不漏滴胶;
7.具自动*固化功能,**胶水固化堵塞针头;
8. 强大的PC兼容性,配合Logoshop软件,可以导入主流设计软件(如精雕、AutoCAD、CoralDraw等)生成的各种文件格式(如.NC、.AI、.DXF、.JPG、.BMP、扫描仪等)
9.**伺服马达推胶技术,可*消除环境气压变化对胶量影响,出胶流速更快更稳定,*胶水线条粗细均匀,不出现大小头现象。*:
LED电源点胶机
SEC-400EDS
世椿
深圳